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轧机无功补偿及谐波治理案例

日期:2024-04-30 18:50
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摘要:直流轧机等非线性负载设备,工作时产生大量谐波对系统及附近电网造成了较大的影响,同时造成许多损耗,这不仅影响了广大电力用户的用电**,而且对电力系统中一些主要设备也产生了严重的危害,影响了电力系统的**稳定经济运行。本次治理是其中分厂三连轧三台主变。

一、用户简介

某钢管有限公司现拥有∮50一条冷轧生产线,∮89、∮108、∮340三条热轧生产线,两套油管加工线及全水平连铸和弧形连铸两套圆管坯生产系统,主要生产无缝钢管,2009年,生产110万吨钢,100万吨管,专用管比达到72%以上,出口40%以上,实现年销售收入65亿元,利润6亿元以上。

二、电网状况及用电设备

1、轧机变压器:ZS930006.36.3KV0.75KV三台

2、该厂采用了直流轧机等非线性负载设备,工作时产生大量谐波对系统及附近电网造成了较大的影响,同时造成许多损耗,这不仅影响了广大电力用户的用电**,而且对电力系统中一些主要设备也产生了严重的危害,影响了电力系统的**稳定经济运行。本次治理是其中分厂三连轧三台主变。

三、投资效果分析

1、总投资:投资KYLB低压滤波补偿装置3套,总计八十多万元;

2谐波治理及无功补偿效果

KYLB低压滤波补偿装置投入后,谐波电压畸变率由7.3%降到了3.6%,谐波电流畸变率也由26.0%降到了7%,各次谐波均在国标允许值以内。系统功率因数也从0.8提升到了0.96,滤波装置投入后,系统消耗的总无功功率减少了2520KVAR,系统消耗的有功功率减少了226KW,相当于每月节约电度约10万度(电度=功率×16小时×30天数)。

3、节电效果

1)线路频率损后的节电

设公司6KV线路大负荷全年耗电时间为5000小时(τ),线路电能损耗于传输电能比为0.08以δ表示。则,补偿后的全年节电量:

WLSL×COSφ1×δ×τ×{1-【COSφ1COSφ22

0.8×9000×0.85×0.08×5000×【1-(0.80.962

748000KW·H

注:0.85为主变负荷率

2)补偿后3台变压器全年节电量:

WT3×△PD×(S1S22×τ×【1-(COSφ1COSφ22

304×{(0.8×9000)/90002×5000×0.305

295728KW·H

式中PD为变压器总短路损耗,为304KW

3)补偿投入后的全年总的节电效果:

W=△WL+△WT7480002957281043728KW·H

1043728X0.5元=52.2万元

式中:电费按0.5元/度,负荷1年工作时间为5000小时

4)力率电费的节约:

用户全年应交纳的功率因数调整电费约为:(以当地供电局功率因数考核点为0.9计算,补偿前用户系统的功率因数为0.84,则功率因数罚款力率为+3%。)

力率电费=有功电费×力率

=有功功率×全年工作小时×电费单价×力率=6120×5000×0.5×3

45.9万元

KYLB低压滤波补偿装置投入后,系统功率因数达到了功率因数考核点0.9以上,故不会再产生功率因数罚款电费,即节约电费45.9万元

5)合计全年节约电费:52.245.998.1万元

4、投资回收期

投资回收期约为:98.18410.3个月

四、结论

通过投资谐波治理设备:

1)有效抑制了谐波,改善了用户用电能质量,提高了用户用电设备的使用寿命;同时,减少了谐波对电网的冲击,有效治理了谐波污染,在节能减排过程中,取得重大社会效益;

2)由于投入的设备具有一定的节能效果,以及通过无功补偿,提高了功率因数,全年节电效益明显,仅节电一项,可使投资在10.3个月内得以回收。

沪公网安备 31011302004101号